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乙烯裂解脫丁烷塔故障在線診斷分析及處理

作者:武明波 , 來(lái)源:中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司機(jī)動(dòng)部 , 發(fā)布日期:2021-08-13 , 點(diǎn)擊數(shù):8134
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摘要:針對(duì)乙烯裂解裝置脫丁烷塔塔盤的結(jié)垢、堵塞故障,在不停車的情況下,采用合適的在線檢測(cè)診斷技術(shù)對(duì)該塔進(jìn)行檢測(cè),準(zhǔn)確診斷分析出塔內(nèi)部故障產(chǎn)生的原因和部位,選擇合理的在線沖洗方案,在兼顧塔頂、塔底產(chǎn)品合格的同時(shí),可順利解決脫丁烷塔內(nèi)部的堵塞故障,延長(zhǎng)了脫丁烷塔的運(yùn)行時(shí)間,避免了裝置停車,保證裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:脫丁烷塔  運(yùn)行故障  γ射線掃描技術(shù)

脫丁烷塔是乙烯裂解裝置的重要設(shè)備,在日常生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中常伴有聚合物結(jié)垢、堵塞的問(wèn)題。隨著脫丁烷塔設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),塔內(nèi)聚合物的堵塞問(wèn)題日益突出,并出現(xiàn)在脫丁烷塔的塔盤、降液管等位置的堵塞故障,造成塔壓差明顯增加,勢(shì)必會(huì)影響其操作穩(wěn)定性,造成分餾效率降低,產(chǎn)品質(zhì)量不合格等問(wèn)題,成為影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行的瓶頸。由于石油化工生產(chǎn)的連續(xù)性,一些重要的塔設(shè)備不能隨意切換或停工處理 ,否則將導(dǎo)致整個(gè)裝置停車,經(jīng)濟(jì)損失巨大。因此,針對(duì)此類使用常規(guī)檢查檢測(cè)方法難以查找的在役設(shè)備內(nèi)部故障,探索一種有效的在線檢測(cè)手段顯得尤為重要。

1  乙烯裂解脫丁烷塔工藝流程

乙烯裂解裝置脫丁烷塔的主要作用是將低壓脫丙烷塔塔釜來(lái)的碳四及以下組分分離成混合碳四產(chǎn)品和裂解汽油,分別供丁二烯抽提和裂解汽油加氫裝置。中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司乙烯裂解裝置于2010年4月投產(chǎn),脫丁烷塔DA407處于乙烯工藝流程末端,塔頂為混合碳四產(chǎn)品,塔釜為粗汽油產(chǎn)品。該塔共46層塔盤,1-29層為單溢流浮閥塔盤,低壓脫丙烷塔進(jìn)料由第30層塔盤進(jìn)入,31-40層為雙溢流浮閥塔盤,41-46層為雙溢流固閥塔盤。塔頂精餾產(chǎn)品混合碳四由塔的回流泵送出,塔釜汽油產(chǎn)品經(jīng)冷卻后與重汽油一起送往裂解汽油加氫裝置,塔釜溫度設(shè)計(jì)為112.8℃。其系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。


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圖1 脫丁烷塔系統(tǒng)流程示意圖

 

脫丁烷塔DA-407設(shè)備基本概況

塔體規(guī)格

材質(zhì)

介質(zhì)

操作溫度

操作壓力

塔盤數(shù)

Φ3000×14

16MnR

裂解汽油

111℃

0.4MPa

46浮閥塔盤

 

2  脫丁烷塔故障現(xiàn)象及原因分析

2017年6月,乙烯裂解裝置脫丁烷塔DA407在線壓力儀表顯示下塔壓差明顯增加,最高增至25KPa左右,根據(jù)脫丁烷塔系統(tǒng)各種故障表現(xiàn),分析其原因?yàn)樗?nèi)浮閥、降液管等部件因聚合物堵塞,流體流通不暢,產(chǎn)生液泛,導(dǎo)致脫丁烷塔工作不正常,傳質(zhì)傳熱不良致使產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng),生產(chǎn)部門只能通過(guò)降低負(fù)荷來(lái)維持脫丁烷塔的正常運(yùn)行。

對(duì)上個(gè)運(yùn)行周期發(fā)現(xiàn)的聚合物成分進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),聚合物中大部分的物質(zhì)是有機(jī)物(在800℃時(shí)燒失量>80%),其中也含有一定量(11%~13%)的腐蝕副產(chǎn)品———鐵氧化物(Fe2O3Fe3O4)。

 

3  脫丁烷塔故障的在線診斷

為確定脫丁烷塔內(nèi)具體的氣液相分布情況及堵塞位置,給制定解決方案提供依據(jù),采用合適的在線檢測(cè)與診斷技術(shù)非常必要,而塔設(shè)備γ射線掃描檢測(cè)技術(shù)能滿足此要求。

3.1 γ射線掃描檢測(cè)原理

γ射線在物質(zhì)中的衰減服從指數(shù)規(guī)律:

ρ——介質(zhì)(指吸收物質(zhì))密度;      l——透過(guò)介質(zhì)的厚度;

I——射線透過(guò)吸收物質(zhì)后的強(qiáng)度;     Io——初始(γ射線)強(qiáng)度。

μm——物質(zhì)對(duì)射線的吸收系數(shù)

射線透過(guò)物體后的輻射強(qiáng)度,與物體的厚度、密度及物質(zhì)對(duì)γ射線的吸收系數(shù)有關(guān)。在塔設(shè)備的檢測(cè)過(guò)程中,當(dāng)塔徑、塔壁厚為固定值時(shí),射線穿過(guò)塔設(shè)備后的輻射強(qiáng)度只與塔內(nèi)的混相的密度相關(guān)。因此射線掃描所得的圖譜實(shí)際上是反映塔內(nèi)介質(zhì)密度的變化情況,正常運(yùn)行的塔設(shè)備其內(nèi)部密度分布是有一定規(guī)律的,通過(guò)射線檢測(cè)得到的輻射強(qiáng)度數(shù)據(jù)也就存在規(guī)律。塔設(shè)備的射線掃描檢測(cè),就是利用射線掃描得到反映設(shè)備內(nèi)介質(zhì)密度變化情況的掃描圖譜,并對(duì)掃描圖譜進(jìn)行分析,來(lái)判斷塔內(nèi)氣液相運(yùn)行與塔內(nèi)件情況。

3.2 檢測(cè)方法

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圖2  脫丁烷塔射線檢測(cè)示意圖

如圖2所示,在脫丁烷塔檢測(cè)過(guò)程中,將放射源與輻射信號(hào)接收器分別放置在塔頂兩側(cè),保證放射源與接收器在同一水平面上,接收器即能接收到射線穿過(guò)塔后的輻射強(qiáng)度信號(hào),將放射源與接收器自塔頂至塔底同步向下移動(dòng),接收器即能接收到整個(gè)塔截面的輻射信號(hào),從而形成檢測(cè)圖譜。

3.3 檢測(cè)結(jié)果

在脫丁烷塔不同時(shí)間、及不同運(yùn)行工況下采用γ射線掃描檢測(cè)技術(shù)對(duì)其進(jìn)行了多次檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如下:

  1. 2017年7月份:第41~45層兩側(cè)塔盤以及第46層其中一側(cè)塔盤液泛液體流通不暢,第45、46層塔盤存在明顯的堵塞故障,第41~44塔盤可能存在堵塞故障 

  2. 2017年12月份:依據(jù)7月份的檢測(cè)結(jié)果,對(duì)脫丁烷塔下部進(jìn)行在線沖洗后,第41~44以及第46層塔盤均恢復(fù)正常,第45層塔盤的堵塞故障仍然存在; 

  3. 2018年3月份:塔內(nèi)氣液相運(yùn)行情況與2017年12月份情況一致,沒有出現(xiàn)明顯惡化趨勢(shì)。

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    圖3 脫丁烷塔γ射線掃描檢測(cè)圖譜

    (圖中紅、藍(lán)兩種顏色分別表示中間降液管兩側(cè)塔盤的檢測(cè)圖譜,檢測(cè)日期從左至右:2017-07、2017-12、2018-03)

    4   運(yùn)行故障的在線處理措施

    根據(jù)脫丁烷塔γ射線掃描的檢測(cè)結(jié)果,提出的具體的處理步驟如下:

    自泵GA-413至界區(qū)的混合C4管線上質(zhì)量流量計(jì)(流量計(jì)臨時(shí)拆除)處接引DN100管線至脫丁烷塔,分四路管線分別進(jìn)塔沖洗,以清除塔內(nèi)堵塞物。工藝流程圖詳見圖4。

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    圖4 脫丁烷塔在線清洗的管道與工藝流程圖

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    圖5 脫丁烷塔在線清洗的管道在塔體平面位置圖

     

    處理結(jié)果如下:

    脫丁烷塔在引入混合C4進(jìn)行清洗12個(gè)小時(shí)后,脫丁烷塔下部塔壓差有了明顯下降,過(guò)濾器壓差升高,塔內(nèi)焦塊在塔頂物料反沖洗作用下部分脫落。從2017年7月份與12月份脫丁烷塔在線處理前后的檢測(cè)圖譜對(duì)比情況也可以看出:沖洗后,塔運(yùn)行狀況有明顯好轉(zhuǎn),第46層塔盤不再出現(xiàn)堵塞故障,且通過(guò)對(duì)脫丁烷塔的持續(xù)沖洗,其運(yùn)行狀況沒有顯著惡化。

     

     

    5   脫丁烷塔塔盤的檢修

    2018年4月,裝置停工檢修,脫丁烷塔打開檢查發(fā)現(xiàn):第45層塔盤上的固閥被大量聚合物堵塞,其實(shí)際情況與在線檢測(cè)的結(jié)果基本一致。

    根據(jù)脫丁烷塔的檢查情況,更換了塔下部43-46等四層易出現(xiàn)聚合物結(jié)垢的塔盤,去掉了塔盤的溢流堰,增大了塔盤的開孔率,再次開工后,脫丁烷塔運(yùn)行正常。

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    圖6 脫丁烷塔第45層塔盤固閥堵塞情況照片

    6   結(jié)語(yǔ)

    脫丁烷塔的堵塞故障是由于結(jié)焦物在塔盤、降液管聚合,從而引起液體流動(dòng)不暢所致。結(jié)合塔壓差的變化情況,采用γ射線掃描技術(shù)進(jìn)行在線檢測(cè),判斷堵塞部位和堵塞程度,依據(jù)檢測(cè)情況引入合適的清洗介質(zhì)進(jìn)行在線清洗,可以順利解決或緩解脫丁烷塔的堵塞故障,保證了生產(chǎn)裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行。

     

    參考文獻(xiàn):

  4. 郝寶林  脫丁烷塔聚合發(fā)生的原因及應(yīng)對(duì)措施  乙烯工業(yè)201729(2)

 

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